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求救氣泡問題

現在我製作透明插頭, 成型過程中插頭內在氣泡,請教各位高手解決方法,我曾射出條件及模具排氣改善過但效果不明顯
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yuwenl
LV.3
2
2005-11-03 12:57
如果溫度、壓力、模具結構都改過,只能改結構了,如一些形狀、壁厚的設計
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sanger
LV.3
3
2005-11-04 09:49
@yuwenl
如果溫度、壓力、模具結構都改過,只能改結構了,如一些形狀、壁厚的設計
因為是插頭所以璧厚不好改, 而且加裝內模後氣會窩在內模的後面. 我估計產生氣泡會有兩個方面的原因, 一是排氣不及時,二, 在成型過程中pvc產生的氣泡. 但解決的方法我已無多大的頭緒,請各位高手指教
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2005-11-04 21:43
@sanger
因為是插頭所以璧厚不好改,而且加裝內模後氣會窩在內模的後面.我估計產生氣泡會有兩個方面的原因,一是排氣不及時,二,在成型過程中pvc產生的氣泡.但解決的方法我已無多大的頭緒,請各位高手指教
結構很重要,膠料噴射式的旋轉造成氣穴、撞擊內模也會如此,排氣更是重要。大部分的模具排氣都有問題,不是那么容易解決的。還有進料點的位置、膠料從網尾進入插頭本體的位置等等。
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poonzkoon
LV.4
5
2005-11-05 08:21
@sanger
因為是插頭所以璧厚不好改,而且加裝內模後氣會窩在內模的後面.我估計產生氣泡會有兩個方面的原因,一是排氣不及時,二,在成型過程中pvc產生的氣泡.但解決的方法我已無多大的頭緒,請各位高手指教
透明PVC注塑插頭,一般是UL兩腳插頭,我之前遇過此類問題,膠料很關鍵,最好采用TK-700的PVC樹脂,要從材料方面著手!有沒烘料?
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sanger
LV.3
6
2005-11-05 09:46
@jeremyho88
結構很重要,膠料噴射式的旋轉造成氣穴、撞擊內模也會如此,排氣更是重要。大部分的模具排氣都有問題,不是那么容易解決的。還有進料點的位置、膠料從網尾進入插頭本體的位置等等。
PVC是從尾網的部分射進, 如射點做在插頭的身體上, 會產生很大的窩紋,尾網較易不夠膠.
模具的部分我已加強排氣, 通過調整,會有10%的良品, 而且氣泡的位置會不固定在同一位置,這一點也讓我很難處理
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sanger
LV.3
7
2005-11-05 09:51
@poonzkoon
透明PVC注塑插頭,一般是UL兩腳插頭,我之前遇過此類問題,膠料很關鍵,最好采用TK-700的PVC樹脂,要從材料方面著手!有沒烘料?
PVC料我烤了2個小時75度, 插頭是澳規(guī)三PIN母插, 我已請三家料配過5次料來試做. 但還沒有完全能解決此問題.
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poonzkoon
LV.4
8
2005-11-05 19:28
@sanger
PVC料我烤了2個小時75度,插頭是澳規(guī)三PIN母插,我已請三家料配過5次料來試做.但還沒有完全能解決此問題.
此類PVC,要有較佳的流動性,突破點在于PVC!很多人往往忽略這一點
PVC樹脂要采用低聚合度的、而且要加助劑改善塑化提高流動性,請與
你的供應商重點談這些。調整模具會有幫助,但得不到根本的杜絕。
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student
LV.4
9
2005-11-06 21:51
@poonzkoon
此類PVC,要有較佳的流動性,突破點在于PVC!很多人往往忽略這一點PVC樹脂要采用低聚合度的、而且要加助劑改善塑化提高流動性,請與你的供應商重點談這些。調整模具會有幫助,但得不到根本的杜絕。
射速不能太快,但是慢了又容易缺料。所以PVC的流動性要好,網尾的結構要能多點進料,交叉網尾是不好的。
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poonzkoon
LV.4
10
2005-11-10 00:18
問題解決了沒?回個話撒
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jeremyho88
LV.5
11
2005-11-10 10:58
@poonzkoon
問題解決了沒?回個話撒
模具的排氣一般都有問題,你是怎么解決的?氣泡位置不固定,也說明你成型不穩(wěn)定。要是穩(wěn)定的話應該基本固定
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sanger
LV.3
12
2005-11-10 11:51
@poonzkoon
問題解決了沒?回個話撒
還沒有, 明天我會再試
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sanger
LV.3
13
2005-11-10 12:01
@jeremyho88
模具的排氣一般都有問題,你是怎么解決的?氣泡位置不固定,也說明你成型不穩(wěn)定。要是穩(wěn)定的話應該基本固定
一, 加深排氣槽,各模塊間的排氣槽加深, 過寬的模面我加上小孔排氣
二, 插頭分身體及尾網兩段
三, 在PIN上我也加了排氣槽

氣泡固定在內模的邊角上,左右不固定.我擔心是PVC從插頭前端往回包的時候氣無法排除
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jeremyho88
LV.5
14
2005-11-10 14:14
@sanger
一,加深排氣槽,各模塊間的排氣槽加深,過寬的模面我加上小孔排氣二,插頭分身體及尾網兩段三,在PIN上我也加了排氣槽氣泡固定在內模的邊角上,左右不固定.我擔心是PVC從插頭前端往回包的時候氣無法排除
排氣已經做的不錯了,在靠近插頭本體的最后一節(jié)網尾上下再開一段筋,保證膠料從四個地方向上走,進料口向下移一格。成型要迅速,不要燒太久,料溫稍高,射速不要太快。
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sanger
LV.3
15
2005-11-10 16:04
@jeremyho88
排氣已經做的不錯了,在靠近插頭本體的最后一節(jié)網尾上下再開一段筋,保證膠料從四個地方向上走,進料口向下移一格。成型要迅速,不要燒太久,料溫稍高,射速不要太快。
我的射點開在離本體的第二節(jié)尾網上, 第一節(jié)我已將其改為假網,其他的是帶四個筋位, 即可四面進料.
試做的工程中, 為了避免在料管停留過長, 打了空模後立即放半成品成型,所以速度應是很快.
射速我已將其調整到快無法射滿的地步

   我真的費盡我的所學, 請各位高手再指點

   非常感謝
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sanger
LV.3
16
2005-11-10 16:28
@poonzkoon
此類PVC,要有較佳的流動性,突破點在于PVC!很多人往往忽略這一點PVC樹脂要采用低聚合度的、而且要加助劑改善塑化提高流動性,請與你的供應商重點談這些。調整模具會有幫助,但得不到根本的杜絕。
根據我的經驗, 提高流動性可解決缺膠或熔接線較粗的問題. 但對解決氣泡沒有多大的幫助.
我擔心是PVC分解出來或水分產生的氣泡, 但這種氣泡的分布會很不穩(wěn)定.而且不會帶尾巴.
  這樣了解是否正確, 請加以指點,
PVC配方我不是很了解, 請各位高手多指點
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jeremyho88
LV.5
17
2005-11-10 19:53
@sanger
我的射點開在離本體的第二節(jié)尾網上,第一節(jié)我已將其改為假網,其他的是帶四個筋位,即可四面進料.試做的工程中,為了避免在料管停留過長,打了空模後立即放半成品成型,所以速度應是很快.射速我已將其調整到快無法射滿的地步  我真的費盡我的所學,請各位高手再指點  非常感謝
那么是否你的內架設計有問題,氣體排不出來,成型時又跑出來。可以手工把內架修改一下,讓氣體有隨膠料排出的可能。另外內架的外形要圓滑一些,避免膠料流動時形成漩渦,包進空氣
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kylinnb
LV.4
18
2005-11-13 12:49
@sanger
還沒有,明天我會再試
試試采用兩次注塑,先對三PIN進行小型固定注塑,再在原來的基礎上進行整個插頭注塑
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sanger
LV.3
19
2005-11-14 10:26
@kylinnb
試試采用兩次注塑,先對三PIN進行小型固定注塑,再在原來的基礎上進行整個插頭注塑
兩次成型不行, 這樣第一次成型與第二次成型會存在一個結合的面, 對插頭的透明度非常不好.
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sanger
LV.3
20
2005-11-14 10:29
再試還不行, 有50%會有氣泡
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poonzkoon
LV.4
21
2005-11-14 22:48
@sanger
再試還不行,有50%會有氣泡
透明膠料有沒檢討過?
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sanger
LV.3
22
2005-11-15 10:03
@poonzkoon
透明膠料有沒檢討過?
這部分有與供應商檢討,請供應改善, 但效果不明顯.請能否講詳細一點

謝謝
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jeremyho88
LV.5
23
2005-11-15 10:17
@sanger
再試還不行,有50%會有氣泡
能把內架和插頭的網尾的照片傳上來看看再分析
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kylinnb
LV.4
24
2005-11-15 20:05
@jeremyho88
能把內架和插頭的網尾的照片傳上來看看再分析
是啊,憑說話是讓大家不能想到原因的。
還請傳上整個注塑件的照片讓大家了解模具型腔
和注塑用料及具體注塑工藝(參數)。
這樣或許更有利于解決問題
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sanger
LV.3
25
2005-11-16 15:12
@kylinnb
是啊,憑說話是讓大家不能想到原因的。還請傳上整個注塑件的照片讓大家了解模具型腔和注塑用料及具體注塑工藝(參數)。這樣或許更有利于解決問題
無法上傳,為何
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sanger
LV.3
26
2005-11-17 08:47
@kylinnb
是啊,憑說話是讓大家不能想到原因的。還請傳上整個注塑件的照片讓大家了解模具型腔和注塑用料及具體注塑工藝(參數)。這樣或許更有利于解決問題
無法上傳,為何
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sanger
LV.3
27
2005-11-17 09:07
@kylinnb
是啊,憑說話是讓大家不能想到原因的。還請傳上整個注塑件的照片讓大家了解模具型腔和注塑用料及具體注塑工藝(參數)。這樣或許更有利于解決問題
無法上傳, 為何
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sanger
LV.3
28
2005-11-17 09:18
為何無法上傳
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sanger
LV.3
29
2005-11-22 08:38
@sanger
為何無法上傳
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132619880.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
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student
LV.4
30
2005-11-22 10:09
@sanger
[圖片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='這是一張縮略圖,點擊可放大。\n按住CTRL,滾動鼠標滾輪可自由縮放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1132619880.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的內架呢?也傳來看看,是否有空氣
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sanger
LV.3
31
2005-12-01 16:33
@student
你的內架呢?也傳來看看,是否有空氣
加強排氣後, 通過調整機臺, 氣泡的問題已控制10%左右, 但現在有出現兩種意外事故.
  1,透明膠料成型時, 會有黑點. 我已更換過機臺及將螺桿拆出清理,但成型不到多少模後此問題又發(fā)生.
  2, 如將問題調低, 熔接線會非常大

   再請高手指點
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